在熱電廠或者其他一些燃煤企業(yè)實際運行過程中,幾乎所有的煤倉都會或多或少存在堵煤問題,堵煤常以倉璧粘結架煤、蓬煤、結塊卡塞等現象出現。會引發(fā)一系列問題:煤不能從運煤管道中正常順序下落導致給煤機斷煤,給煤量下降,磨機震動加劇,鍋爐帶不足負荷,運行參數波動等。長時間斷煤甚至造成鍋爐熄火,如果處理不好將會影響正常的生產. 目前國內火力發(fā)電廠原煤倉大都是水泥、鋼、水泥鋼混合式結構。其結構開頭基本相同,上部呈方形,圓柱體,下部呈方錐,圓錐及雙曲線形。隨著料倉出口尺寸的減小,壓力越來越大,煤顆粒之間及煤與筒壁之間的摩擦力增加,煤顆粒之間發(fā)生團聚,特征尺寸顯著增大,會堵塞。通常情況下的解決方式:
利用人工敲打
這是比較費時費力的措施,同時也會造成多次敲打后的煤倉壁會存在的破裂情況。
利用振動器疏通
由于振動器振幅小,振動時間越長原煤倉堵得越實,而且長時間振動對設備的損害大。堵實后難疏通。
利用空氣炮疏通
部分的煤堵塞后可以利用空氣炮解決,但是由于空氣炮的疏松面積小,如果一次沒有疏通成功,使煤形成鼠洞,再次利用空氣沖擊,空氣就會從洞中跑掉。
根據煤質的種類及成分不同以及溫度的不同都會有一定的影響。經研究90%以上發(fā)生在下部原煤倉出口以上1~2米內。
通過改造原煤倉綜合管理系統(tǒng)后,將達到一下效果:
1)煤倉下煤順暢,可有效解決煤倉落煤管部分的堵煤現象,疏通料流,改善物料流動。
2)按該方案安裝后取代人工清堵,節(jié)省人力、物力,降低維護費用。
3)燃燒的穩(wěn)定保障了機組滿負荷發(fā)電,生產效率得以提高,有效保證了生產系統(tǒng)的正常運轉并且?guī)砜捎^的經濟收益。